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伺服控制示意圖在數(shù)控機(jī)床維修中的應(yīng)用

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關(guān)鍵詞:伺服控制系統(tǒng) 數(shù)控機(jī)床 維修

    現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)常采用全閉環(huán)或半閉環(huán)控制系統(tǒng),而且是三環(huán)控制。由里向外分別是電流環(huán)、速度環(huán)、位置環(huán)。圖1為典型的全閉環(huán)伺服系統(tǒng)控制方式示意圖。

      通常,電流反饋由電流互感器或串在電動(dòng)機(jī)電源上的電流檢測(cè)器構(gòu)成;速度反饋由測(cè)速電機(jī)或電機(jī)編碼器構(gòu)成;位置反饋由光柵尺、磁柵或旋轉(zhuǎn)編碼器構(gòu)成。在遇到機(jī)床各進(jìn)給軸或主軸運(yùn)動(dòng)故障時(shí),依據(jù)圖1所示控制流程,用交換法或排除法,可以判斷大部分反饋或與反饋有關(guān)的前向通道的控制故障以及部分機(jī)械傳動(dòng)方面的故障。

      1.SA6/3000 3m數(shù)控外圓磨床X軸、TZ2916數(shù)控鏜銑床B軸產(chǎn)生軌跡誤差監(jiān)控報(bào)警SA6/3000 3m數(shù)控外圓磨床采用FAGOR8055數(shù)控系統(tǒng),故障現(xiàn)象為:手動(dòng)移動(dòng)X軸時(shí),該軸高速移動(dòng),然后報(bào)警。但是在利用操作面板上的1μm按鍵移動(dòng)時(shí),X軸平穩(wěn)移動(dòng),但不停止,且跟隨誤差始終為1μm。由此可推斷,驅(qū)動(dòng)裝置及伺服電機(jī)均正常,由于跟隨誤差不能隨X軸移動(dòng)而消除,可大概確定無位置反饋信號(hào)。由圖1可知△θ=θr-θf,手動(dòng)移動(dòng)X軸時(shí),θf為0,θr不斷增大,則△θ不斷增大,Vr= Kθ?△θ就變得很大,造成電機(jī)快速移動(dòng),直至△θ超出允許值,產(chǎn)生軌跡誤差監(jiān)控報(bào)警。若用1μm按鍵移動(dòng)時(shí),由于△θ=θr= 1μm,可知跟隨誤差始終不變,Vr= Kθ?△θ=Kθ/1000,因而X軸能平穩(wěn)移動(dòng),且△θ也未超出誤差允許值,機(jī)床不會(huì)報(bào)警。將Z軸位置編碼器與X軸位置編碼器互換后,X軸恢復(fù)正常,Z軸出現(xiàn)相同故障,因而確定X軸位置編碼器出故障。

      在維修TZ2916數(shù)控鏜銑床的B軸工作臺(tái)齒圈時(shí),出現(xiàn)B軸軌跡誤差監(jiān)控報(bào)警,運(yùn)用上述方法,確定B釉旋轉(zhuǎn)編碼器可能出故障。經(jīng)詢問,原因是為了維修方便,將編碼器拆了下來,故B軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),發(fā)生了此故障。在將電機(jī)編碼器進(jìn)行信號(hào)倍頻后作為位置反饋信號(hào)提供給數(shù)控系統(tǒng),如圖1虛線①所示,從而滿足了閉環(huán)要求(半閉環(huán)),維修時(shí),使B軸轉(zhuǎn)了起來。

      2.BP200數(shù)控鏜銑床X軸劇烈抖動(dòng),產(chǎn)生靜態(tài)誤差監(jiān)控報(bào)警某進(jìn)口BP200數(shù)控鏜銑床X軸移動(dòng)時(shí)劇烈抖動(dòng),產(chǎn)生靜態(tài)誤差監(jiān)控報(bào)警。從圖1可見,其△θ和△V應(yīng)該是或大或小、或正或負(fù),與實(shí)際狀態(tài)值相符。首先從位置環(huán)分析,由于θr是穩(wěn)定的,且θf因X軸的劇烈抖動(dòng),數(shù)據(jù)變化無規(guī)律,使△θ=θr-θf異常。為排除測(cè)量系統(tǒng)本身故障而輸出異常數(shù)據(jù),導(dǎo)致抖動(dòng)產(chǎn)生。采用替換法分別排除了鋼尺及讀數(shù)頭的故障,確定了測(cè)量系統(tǒng)沒有問題。分析圖1控制原理,假設(shè)一開始△θ過大,造成Vr= Kθ?△θ很大,電機(jī)快速移動(dòng),使θf迅速增大,且超過θr,使得△θ<0,Vr<0,電機(jī)又反向移動(dòng)。這樣,就形成了抖動(dòng)。經(jīng)過分析,只有齒輪間隙可造成△θ變大,經(jīng)檢查傳動(dòng)部分,存在不小的間隙,排除此間隙后,機(jī)床恢復(fù)正常。

      3.EC-300數(shù)控鏜銑床Z軸移動(dòng)出現(xiàn)大的偏差,但沒有報(bào)警美國HAAS公司EC-300數(shù)控鏜銑床Z軸曾經(jīng)出現(xiàn)給出移動(dòng)1mm指令,實(shí)際只移動(dòng)了0.3mm,再繼續(xù)向前移動(dòng),又能保證1mm的移動(dòng)距離,且機(jī)床沒有報(bào)警。初步分析,是由反向間隙造成的,經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床是通過電機(jī)編碼器給出的位置反饋,如圖1虛線①所示。此為半閉環(huán)控制方式,根據(jù)故障現(xiàn)象分析,應(yīng)該是閉環(huán)以外的部分出現(xiàn)問題,根據(jù)機(jī)械傳動(dòng)結(jié)構(gòu),判定滾珠絲杠有軸向竄動(dòng)。用百分表測(cè)量,確實(shí)是滾珠絲杠出現(xiàn)軸向竄動(dòng),經(jīng)處理后故障消失。

      4. BP200數(shù)控鏜銑床Y軸電機(jī)嘯叫,而后產(chǎn)生電機(jī)編碼器報(bào)警

      該故障常發(fā)生在Y軸靜止時(shí)。從實(shí)際狀態(tài)值可以看到電機(jī)速度實(shí)際值大幅上升,然后報(bào)警。由于是在靜止?fàn)顟B(tài),一開始,懷疑電機(jī)嘯叫是由于電機(jī)速度實(shí)際值非正常上升引起,而電機(jī)速度實(shí)際值上升可能是由于編碼器電纜受電磁干擾所致,因此另找一根屏蔽電纜試驗(yàn),故障依舊,因而排除了電磁干擾的原因。后來發(fā)現(xiàn)電機(jī)嘯叫時(shí),有高頻振動(dòng)現(xiàn)象,因此分析電機(jī)編碼器出錯(cuò)有可能是由電機(jī)高頻振動(dòng)造成的,而電機(jī)速度實(shí)際值的非正常上升也是電機(jī)高頻振動(dòng)的實(shí)際反映。但由于該電機(jī)時(shí)而也能正常工作,故電機(jī)編碼器應(yīng)該沒有問題。將電機(jī)與負(fù)載脫開,改為半閉環(huán)工作,故障依舊,從而排除了機(jī)械方面的原因。有可能是速度環(huán)參數(shù)匹配的問題。由圖2可知,速度環(huán)的速度增益值Kp過大(L1曲線),很容易造成速度在調(diào)節(jié)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定不下來。在適當(dāng)降低Kp值后,電機(jī)嘯叫現(xiàn)象消失。

      5. PD16數(shù)控平面鉆床Y軸偶爾快移,并產(chǎn)生41#跟隨誤差報(bào)警

      PD16數(shù)控平面鉆床曾經(jīng)發(fā)生Y軸快速移動(dòng),數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)生41#跟隨誤差報(bào)警,但是伺服驅(qū)動(dòng)器未產(chǎn)生任何報(bào)警。該驅(qū)動(dòng)器如圖1虛線框所示,其接受NC系統(tǒng)給出的速度命令,并將電機(jī)編碼器反饋的速度信號(hào)處理后送回NC系統(tǒng)作為位置反饋信號(hào)。由故障現(xiàn)象可得:Vr增大是由于△θ增大,△θ增大是由于NC系統(tǒng)未接收到θf數(shù)據(jù)所致,由于伺服驅(qū)動(dòng)器未產(chǎn)生任何報(bào)警,判定故障發(fā)生在速度信號(hào)倍頻處理、反饋通道或NC系統(tǒng)位置信號(hào)接收或處理部分,即圖1虛線①處。經(jīng)檢查,為伺服驅(qū)動(dòng)器θf數(shù)據(jù)輸出接口處有接觸不良現(xiàn)象,處理后故障不再發(fā)生。

      可見,同樣的現(xiàn)象,故障原因不盡相同。只要充分利用伺服控制示意圖,就能定性地將故障部位大致確定。通常一臺(tái)新設(shè)備,頻繁出現(xiàn)某種運(yùn)動(dòng)故障,很有可能是參數(shù)匹配方面的問題。若是一臺(tái)舊設(shè)備,出現(xiàn)某種運(yùn)動(dòng)故障,極有可能是外部原因造成的。此時(shí)切忌盲目動(dòng)手,應(yīng)先根據(jù)控制示意圖進(jìn)行分析,先易后難,先電氣后機(jī)械,例如從接口→測(cè)量元件→驅(qū)動(dòng)模塊→機(jī)械部件的順序進(jìn)行檢查,另外,電磁干擾、電源也可能造就此類故障。當(dāng)然,上述方法僅僅是控制理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的一個(gè)總結(jié),不可能解決所有的問題。還需要維修人員不斷地歸納總結(jié)。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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